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【中玻網(wǎng)】提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本,是企業(yè)發(fā)展永恒不變的主題。玻璃行業(yè)是一個(gè)高能耗的行業(yè),對于企業(yè)來(lái)說(shuō),節能降耗是提效率高益、降低成本主要的途徑。滇凱公司浮法車(chē)間工藝攻關(guān)小組經(jīng)過(guò)認真研究、大膽嘗試,對融化工藝進(jìn)行了調整,實(shí)現了節能降耗的目標。
浮法生產(chǎn)線(xiàn)主要使用能源是天然氣,天然氣能耗占生產(chǎn)成本的60%以上,天然氣能耗的高低與天然氣的熱值、原料成分、熔窯保溫措施以及熔化工藝制度等密切相關(guān)。一般來(lái)說(shuō),國內大部分玻璃生產(chǎn)企業(yè)的原料都很難達到高品質(zhì)要求,通常會(huì )采用高溫熔化來(lái)彌補原料品質(zhì)缺點(diǎn)對玻璃質(zhì)量的影響,但如此一來(lái)生產(chǎn)能耗就會(huì )非常高。
滇凱公司的浮法生產(chǎn)線(xiàn)采用的也是高溫熔化工藝,由于近年來(lái)天然氣、碎玻璃等價(jià)格持續上漲,生產(chǎn)成本的巨大壓力嚴重影響公司的經(jīng)濟運行質(zhì)量。如何改變現狀走出一條適合自己快速發(fā)展的道路?浮法工藝攻關(guān)小組的成員們有了一個(gè)大膽的想法——調整熔化工藝制度。
浮法工藝攻關(guān)小組從產(chǎn)生質(zhì)量缺點(diǎn)的主要因素著(zhù)手,不斷嘗試調整熔化工藝制度??紤]到產(chǎn)品中氣泡產(chǎn)生的主要原因是池底溫度過(guò)高,要解決點(diǎn)狀缺點(diǎn)就必須降低池底溫度,每一次參數的微調,都可能引起質(zhì)量的大幅波動(dòng),攻關(guān)小組頂住壓力,秉承“敢于否定自己”的工作理念,不斷嘗試調整。過(guò)程中,參數的變動(dòng)規律讓工藝小組成員震驚,在碎玻璃配比適當下調的情況下,天然氣日耗不增反降。據攻關(guān)小組成員介紹:“按照常規,碎玻璃添加配比下降,天然氣消耗必定會(huì )上升,因為碎玻璃起到助熔、降低能耗的作用,而目前公司的熔化工藝已基本達到低溫熔化,如此一來(lái)既能解決主要的質(zhì)量問(wèn)題,又能降低天然氣消耗,從而達到節能目的”。這一做法顛覆了浮法玻璃生產(chǎn)行業(yè)的傳統思想,實(shí)現了工藝技術(shù)的革新。
本次工藝制度的打破大幅降低了生產(chǎn)成本,減弱了能耗因素對公司發(fā)展的制約。同時(shí)也讓大家深刻地意識到,固有標準也不一定是無(wú)缺的,面對新環(huán)境、新形勢,要勇于嘗試和創(chuàng )新,進(jìn)一步革新工藝技術(shù)。信念改變思維,思維改變心態(tài),心態(tài)改變行動(dòng)。下一步,滇凱公司浮法工藝攻關(guān)小組將再向超低溫熔化發(fā)起挑戰,進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟運行質(zhì)量,為公司今年實(shí)現目標全力以赴。
2025-03-11
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